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印染廢水中的氰化物回收處理技術(shù) 樺甸廢水處理公司

文章出處:未知發(fā)表時間:2022-06-09 14:00:40

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  某染料公司主要生產(chǎn)運營分散染料、溶劑染料及染料中間體,生產(chǎn)過程中需求添加氰化鈉來提升染料性能,從而不可防止地會產(chǎn)生一定量的含氰化物的印染廢水。目前,該印染廢水采用硫代硫酸鹽法實施處置,氰化物得不到有效回收,且耗費大量的硫代硫酸鈉藥劑,處置本錢較高。3R-O凈化回收技術(shù)為長春黃金研討院有限公司自主研發(fā),以四維負壓先吹脫后沉淀為中心技術(shù),以四維負壓氫氰酸吹脫設(shè)備為中心設(shè)備,在礦業(yè)極高濃度含氰廢水管理范疇獲得良好效果,并完成工程化應(yīng)用。3R-O凈化回收技術(shù)于2015年勝利入選疆土資源部第四批礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合應(yīng)用先進適用技術(shù)推行目錄,在電鍍、冶煉、化纖、煤氣生產(chǎn)等相關(guān)環(huán)境維護和資源綜合應(yīng)用范疇具有寬廣的推行應(yīng)用前景。

 

  長春黃金研討院有限公司環(huán)境維護研討所(下稱“黃金研討院環(huán)保所”)對化工行業(yè)染料生產(chǎn)工藝特性及某染料公司印染廢水處置實踐狀況實施了充沛調(diào)研,組織成立技術(shù)攻關(guān)團隊實施實地調(diào)查,并深化討論了3R-O凈化回收技術(shù)在化工行業(yè)應(yīng)用的相關(guān)問題。黃金研討院環(huán)保所立足于企業(yè)展開設(shè)計,充沛應(yīng)用現(xiàn)有配備,提出氰化物回收、亞硫酸鹽回收、廢酸再應(yīng)用的技術(shù)計劃,采用3R-O凈化回收技術(shù)處置該印染廢水,處理廢水處置的同時,儉省投資,降低運轉(zhuǎn)本錢。3R-O凈化回收技術(shù)初次應(yīng)用于印染工業(yè)廢水處理,氰化物去除率高,自動化水平高,工藝簡單,操作平安。

 

  1、實驗局部

 

  1.1 儀器及藥劑

 

  UV-1700紫外分光光度計;5B-1型COD快速測定儀;DELTA320pH計;AA6300原子吸收分光光度計;IC1000離子色譜儀;化學(xué)滴定設(shè)備;3R-O小型反響器;DA5001型空氣緊縮機。

 

  實驗室用剖析純濃硫酸、氧化鈣和NaOH。

 

  1.2 廢水性質(zhì)

 

  取某染料公司產(chǎn)生的印染廢水實施化學(xué)成分剖析,結(jié)果見表1。

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  由表1可知,該印染廢水中氰化物、COD、氨氮及重金屬銅質(zhì)量濃度都很高,其中總氰化合物質(zhì)量濃度高達7520mg/L,易釋放氰化物質(zhì)量濃度達7182mg/L,廢水中氰化物有95%以上以易釋放氰化物形態(tài)存在。氰化物具有回收再應(yīng)用的價值,且合適采用3R-O凈化回收技術(shù)實施回收。

 

  1.3 實驗辦法

 

  3R-O凈化回收實驗主要是在酸性條件下,采用長春黃金研討院有限公司自主研發(fā)的四維負壓吹脫反響設(shè)備實施吹脫,產(chǎn)生的高濃度氰化氫氣體閉路循環(huán)吸收,生成的氰化鈉溶液返回該染料公司前段生產(chǎn)工藝流程中繼續(xù)運用,處置后廢水中的總氰化合物質(zhì)量濃度較低,中和至pH值8.0左右,進入后續(xù)深度處置工序。

 

  2、結(jié)果與討論影響

 

  3R-O凈化回收效率的要素主要有pH、氣液比、反響時間,實驗主要對這3個要素實施調(diào)查,得出最佳條件。

 

  2.1 濃硫酸用量

 

  3R-O凈化回收實驗普通在酸性條件下實施,實驗調(diào)查了不同濃硫酸投加量與剩余氰化物質(zhì)量濃度的關(guān)系,結(jié)果見圖1。

 

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  由圖1可知,濃硫酸用量為60mL/L時,廢水中剩余氰化物質(zhì)量濃度較低,pH值約為2,契合3R-O凈化回收反響的請求。綜合思索,肯定濃硫酸用量為60mL/L。

 

  印染廢水中含有溴、有機胺等物質(zhì),參加濃硫酸時,會有白色煙霧產(chǎn)生,濃硫酸的耗費量較大;產(chǎn)生的煙霧應(yīng)用氫氧化鈉溶液吸收,因而也會耗費大量的氫氧化鈉溶液。

 

  2.2 氣液比

 

  實驗分別調(diào)查了氣液比為1001、2001、3001時,處置后廢水中剩余氰化物質(zhì)量濃度變化,結(jié)果見圖2。

 

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  由圖2可知:隨著氣液比的增大,廢水中剩余氰化物質(zhì)量濃度逐步降低。當(dāng)氣液比為2001時,反響后廢水中剩余總氰化合物質(zhì)量濃度為209.5mg/L,獲得了較好的酸化吹脫處置效果;繼續(xù)增加氣液比,剩余總氰化合物質(zhì)量濃度變化不大。綜合思索實踐運轉(zhuǎn)處置效果及運轉(zhuǎn)本錢,肯定氣液比為2001。

 

  2.3 反響時間

 

  實驗分別調(diào)查了反響時間為1h、2h、3h和4h時,處置后廢水中剩余氰化物質(zhì)量濃度變化,結(jié)果見圖3。

 

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  由圖3可知:反響時間為1h和2h時,均不能將廢水中剩余總氰化合物質(zhì)量濃度降至100mg/L以下;反響時間延長至3h時,剩余總氰化合物質(zhì)量濃度可降至100mg/L以下;反響時間延長至4h時,剩余總氰化合物質(zhì)量濃度可降至50mg/L以下。依據(jù)實驗結(jié)果并分離工程經(jīng)歷,肯定3R-O凈化回收反響時間為4h。

 

  經(jīng)過以上條件實驗,最終肯定3R-O凈化回收實驗的最佳條件為濃硫酸60mL/L(pH值為2)、氣液比2001、反響時間4h。

 

  2.4 綜合考證實驗

 

  依據(jù)實驗肯定的最佳條件參數(shù)實施綜合考證實驗,結(jié)果見表2。

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  由表2可知,綜合考證實驗反復(fù)效果較好,處置后的廢水中總氰化合物質(zhì)量濃度低于50mg/L,氰化物去除率高于97.5%;氰化物回收率可到達99.1%。

 

  2.5 中和實驗

 

  應(yīng)用氧化鈣作為中和劑,對3R-O凈化回收反響后的酸化液實施中和,調(diào)理pH值至8.5,對產(chǎn)生的酸化液、中和液,以及酸化渣(產(chǎn)量7.87g/L)、中和渣(產(chǎn)量15.60g/L)實施化學(xué)成分剖析,結(jié)果分別見表3、表4。

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  由表3可知,中和液中總氰化合物質(zhì)量濃度與酸化液根本分歧。由表4可知:酸化渣中Cu質(zhì)量分數(shù)為1.69%,回收難度大,因而3R-O凈化回收處置后無需過濾,直接實施中和處置。中和渣中主要成分為Ca、SO2-4等,根本無回收應(yīng)用價值。

 

  2.6 沉降實驗

 

  中和過程中參加大量的氧化鈣,需求再次實施過濾。為調(diào)查中和渣的沉降性能,實施了中和渣沉降實驗,沉降效果見圖4。

 

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  由圖4可知,沉降反響5min,沉降率即可達90%,中和渣沉降效果較好。

 

  2.7 經(jīng)濟效益剖析

 

  本文僅對實驗條件實施了調(diào)查,本錢剖析中僅對藥劑本錢實施剖析計算。藥劑價錢大局部為企業(yè)提供,局部為市場調(diào)研,本錢計算結(jié)果見表5。

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  由表5可知,3R-O凈化回收實驗的藥劑本錢為82.77元/m3。

 

  3R-O凈化回收實驗氰化鈉回收量為13.95kg/m3,其市場價錢為9.00元/kg,產(chǎn)生的效益為125.55元/m3。不計人工和電費等其他本錢,3R-O凈化回收技術(shù)處置印染廢水取得的利潤為42.78元/m3,具有較好的經(jīng)濟效益。

 

  3、結(jié)論

 

  1)3R-O凈化回收實驗最佳條件為濃硫酸用量60mL/L、氣液比2001、反響時間4h。

 

  2)3R-O凈化回收技術(shù)勝利應(yīng)用于某印染廢水中極高質(zhì)量濃度氰化物的回收應(yīng)用,處置后的廢水中總氰化合物質(zhì)量濃度低于50mg/L,氰化物去除率高于97.5%;氰化物回收率達99.1%。

 

  3)3R-O凈化回收技術(shù)處置某印染廢水的藥劑本錢為82.77元/m3,回收氰化物產(chǎn)生的效益為125.55元/m3。不計人工和電費等其他本錢,3R-O凈化回收技術(shù)處置印染廢水產(chǎn)生的利潤為42.78元/m3,經(jīng)濟效益非常顯著。