煤制自然氣是新型煤化工開展的戰(zhàn)略重點之一,氣化是其龍頭技術。煤制自然氣的氣化技術目前主要采用碎煤氣化工藝,其產(chǎn)生的廢水中含有大量懸浮物、油、氨、氰化物和酚類(苯酚、甲基苯酚、二元酚、多元酚等)等物質,屬高濃度有毒難降解廢水。生化處置及水回收應用,特別是在無外排接納水體狀況下高濃鹽水的處置與應用是現(xiàn)階段煤化工產(chǎn)業(yè)開展面臨的嚴重環(huán)保課題。目前生化處置大多采用A/O工藝,出水CODcr通常可達350mg/L,經(jīng)過酚、氨回收,預處置及生化處置后的碎煤氣化廢水,其中大多數(shù)污染物得到去除,但某些主要污介入標仍不能到達排放規(guī)范。為了滿足下游回用途理請求,需設置深度處置系統(tǒng)。
1、中試實驗
某大型企業(yè)在內(nèi)蒙某煤制自然氣廠建立了一套碎煤氣化廢水全流程處置設備,包括生化、中水回用、膜濃縮、蒸發(fā)結晶四個單元,最終產(chǎn)出合格的氯化鈉和硫酸鈉產(chǎn)品。生化單元工藝流程為“調理池+水解酸化+兩級A/O+臭氧氧化+曝氣生物濾池/PMBR”;中水回用單元工藝流程為“混凝沉淀+多介質過濾+超濾+反浸透”;膜濃縮單元工藝流程為“軟化廓清池+多介質過濾+離子交流樹脂+超濾+海水反浸透+電解氧化+納濾+納濾產(chǎn)水反浸透”;蒸發(fā)結晶單元工藝流程為“氯化鈉MVR蒸發(fā)結晶+硫酸鈉MVR蒸發(fā)-冷凍結晶”。本工業(yè)廢水處理工藝流程如圖1所示。
中試設備從2018年2月開端調試運轉,4月打通全流程,5月產(chǎn)出了合格的氯化鈉、硫酸鈉單質結晶鹽,8月完成了性能考核。
2、深度處置工藝
在調試運轉過程中,實驗了兩種生化深度處置工藝,在2018年4月至6月采用“二沉池出水+溶氣氣浮+臭氧催化氧化+BAF工藝”(以下簡稱BAF工藝),工藝流程如圖2所示。2018年7月采用“二沉池出水+混凝沉淀+臭氧催化氧化+PMBR工藝”(以下簡稱PMBR工藝),工藝流程如圖2所示。同時對中水回用單元流程也實施了相應調整,BAF工藝對應的中水回用流程為BAF出水+高密+超濾+反浸透;PMBR工藝對應的中水回用流程為PMBR出水+超濾+反浸透。
3、剖析與討論
3.1 出水水質
兩種深度處置工藝各運轉了一段時間,對主要水質指標CODCr、NH4-N、總氮、總酚實施了檢測剖析,將BAF工藝和PMBR工藝二沉池出水水質和最終出水水質實施比擬,結果如圖3所示。
圖3標明,PMBR工藝在二沉池出水CODCr動搖較大狀況下,最終出水水質優(yōu)于BAF工藝。二者對CODCr的去除較穩(wěn)定。圖4標明,兩種深度處置工藝對NH4-N的去除效果顯著,最終出水NH4-N都到達設計請求(<5mg/L),PMBR出水NH4-N簡直檢測不到,去除效果更優(yōu)。圖5標明,兩種深度處置工藝對TN的去除不是很理想,這是由于在深度處置段沒有去除硝態(tài)氮的手腕,NH4-N轉化為NO3-,NO3-增加形成。圖6標明,兩種深度處置工藝對總酚都有一定的去除效果,且PMBR工藝總酚去除效果較好,剖析緣由是活性炭吸附增強了去除效果。
對運轉階段水質數(shù)據(jù)取均勻值,剖析各設備污染物的去除率,采用BAF工藝二沉池出水及深度處置出水指標如表1所示。
溶氣氣浮添加絮凝藥劑,較多的浮泥和膠體物質被去除,其對CODCr的去除有一定奉獻。臭氧接觸塔水中臭氧含量到達50~80mg/l,色度去除效果明顯,對總酚的去除效果顯著,提升了廢水可生化性。曝氣生物濾池(BAF)對氨氮、總氮和總酚的去除效果相對明顯,但去除CODcr的效果有限。這是由于魯奇酚氨污水中含有比酚更難降解的有機物,可思索采用物理辦法進一步去除,如膜過濾法等。
采用PMBR工藝二沉池出水及深度處置出水指標如表2所示。
高密池的主要作用是去除硬度、硅等,池內(nèi)投加混凝劑和絮凝劑,對浮泥和膠體物質也有一定的去除效果,臭氧接觸氧化塔和PMBR反響器完成深度去除污水殘留的難降解有機物。臭氧接觸氧化塔有效降低污水色度。PMBR反響器進一步吸附、過濾、截留、去除污水殘留污染物,CODCr和總酚去除率分別到達66.6%和87.2%,出水指標均勻值CODCr67.4mg/L,SS5.5mg/L,NH4-N<0.025mg/L,總氮14.2mg/L。
經(jīng)過比擬發(fā)現(xiàn),PMBR工藝對CODCr、NH4-N、總酚的去除率要優(yōu)于BAF工藝,特別是CODCr的去除,PMBR反響器由于添加了活性炭粉,有效吸附了難降解的CODCr。對總氮的去除效果雖不顯著,但也可到達設計出水請求(<15mg/L)。而BAF工藝中CODCr、總酚的出水指標較高,其對魯奇廢水中難降解的有機物去除有一定的局限性。
3.2 操作運轉
實驗運轉期間發(fā)現(xiàn),溶氣氣浮設備勞動強度較大且控制不易,需經(jīng)常實施操作調整(以控制好氣水比),出水指標動搖較大,如控制不好,出水含懸浮物較多,梗塞后續(xù)臭氧塔,需對臭氧塔頻繁反洗,影響設備出水才能和穩(wěn)定性運轉;高密設備操作控制相對較易,僅對加藥控制好就可保證出水指標相對平穩(wěn);PMBR處置才能強,在進水指標動搖范圍大的狀況下,出水指標動搖相對較小,其耐沖擊負荷才能較高,但需投加活性炭粉,其藥劑耗費約為1.59元/噸水,其運轉本錢高于BAF工藝。且PMBR膜污堵風險較高,需經(jīng)程序設定定時實施反洗,也提升了運轉本錢。思索后續(xù)中水回用單元,由于PMBR出水水質較好,可直接進超濾設備,比照BAF出水還需進高密除硬、除硅,其在中水回用單元的運轉本錢要低。綜合比擬,兩種深度處置工藝在運轉費用方面差距不大。
4、結語
BAF和PMBR兩種深度處置工藝對生化二沉池出水的CODCr、NH4-N、TN、總酚均有一定的去除效果,PMBR工藝對難降解有機污染物的去除效果較顯著,其對CODCr和總酚去除率分別到達66.6%和87.2%,遠高于BAF工藝對CODCr(9.5%)和總酚(32.7%)的去除率,但經(jīng)過操作運轉發(fā)現(xiàn)其在活性炭粉投加效率和循環(huán)應用方面還有提升空間,需思索降低運轉本錢。BAF工藝是傳統(tǒng)的污水深度處置工藝,關鍵在前端廢水可生化性的提升,臭氧催化氧化可有效提升廢水B/C,利于后續(xù)工藝的牢靠運轉。