一、前言
粘膠纖維行業(yè)是典型廢水及污染物排放量大的工業(yè)行業(yè),廢水具有水量大、管理難度大等特性。我國粘膠短纖維產能已打破400萬噸,占全球近70%,成為粘膠短纖維最大的生產國。通常,一條設計生產才能10萬噸/年的差異化粘膠短纖維生產線,廢水排放量就到達了18000m3/d。
目前,國度尚未設定粘膠纖維行業(yè)的水污染排放規(guī)范,企業(yè)通常執(zhí)行GB8978-1996《污水綜合排放規(guī)范》一級規(guī)范。處置后的廢水,由于含鹽量較高,依照如今的方式,排入沙漠庫區(qū)后難以構成生態(tài)系統(tǒng),種植的蘆葦和紅柳也無法存活,水流之處土壤鹽堿化明顯,環(huán)境問題嚴重。因此,粘膠纖維行業(yè)水資源回收及零排放或許是處理行業(yè)污染問題的最終途徑。
二、粘膠纖維生產廢水水質及特性
2.1 廢水水質
粘膠纖維生產線配套污水處置設備采用“物化+生化+催化氧化”工藝,污水排放執(zhí)行GB8978-1996《污水綜合排放規(guī)范》一級排放規(guī)范。以10萬噸/年差異化粘膠短纖維生產線為例,將18000m3/d處置后的粘膠纖維生產廢水,全部進入回用水處置系統(tǒng)實行處置后,水質滿足粘膠纖維生產用工藝用水指標請求,回用于生產,完成廢水零排放。依據查閱材料及實地調查可知,廢水水質如表1所示。
回用水水質需求契合生產工藝用水指標,如表2所示:
2.2 廢水水質的特性
粘膠纖維工業(yè)廢水中主要污染物為COD、鋅離子、無機鹽和硫化物等,具有以下特性。
(1)含鐵:來水為廠區(qū)粘膠纖維生產廢水,含有一定量的鐵等重金屬,若采用反滲透膜對來水實行濃縮,需思索除鐵措施。
(2)硬度較高:廢水總硬度為816mg/L,需求實行軟化除硬處置。
(3)TDS和COD較低:依據水質數據,原水TDS為9000mg/L,COD為50mg/L,含量均不高,可采用抗污染卷式RO實行濃縮減量。
三、工藝計劃確實定
3.1 工藝流程及水量均衡圖
依據水質狀況及設計請求,引薦采用“一級軟化+V型濾池+UF(超濾)+一級卷式RO+DTLRO+二級高密軟化+砂濾+樹脂軟化+DTRO+二級卷式RO(處置DTLRO及DTRO混合產水)+MVR蒸發(fā)結晶”組合工藝,對來水實行中水回用及零排放處置。
依據現(xiàn)有水質數據,設計工藝流程見圖1。
3.2 工藝流程闡明
經組合工藝處置后,膜系統(tǒng)回收率能夠到達92.8%,僅剩余少量濃縮液進入MVR系統(tǒng),經蒸發(fā)結晶得到結晶鹽。詳細工藝闡明如下:
一級軟化:由于廢水中的鈣、鎂離子含量較高,需經過投加液堿、純堿等化學藥劑,使其與水中的鈣、鎂及少量的金屬離子構成沉淀物,最終以污泥的方式排出,估計一級軟化出水總硬度在150mg/L左右,此硬度可保證超濾和卷式RO系統(tǒng)的穩(wěn)定運轉。
V型濾池:去除一級軟化出水的懸浮物、膠體等物質,保證后續(xù)系統(tǒng)進水的SS請求。
超濾:去除V型濾池產水中剩余的懸浮物等,為后續(xù)卷式RO系統(tǒng)的穩(wěn)定運轉提供保證。
一級卷式RO:采用卷式RO對UF(超濾)產水實行初步濃縮,卷式RO濃水排放至DTLRO系統(tǒng),產水去RO混合產水池。
DTLRO:對一級卷式RO濃水進一步濃縮,DTLRO濃水排放至二級軟化系統(tǒng),產水去DTLRO+DTRO混合產水池。
二級軟化:被軟化后的原水經卷式RO和DTLRO膜濃縮后,濃水中的鈣、鎂離子含量增高,若要保證后續(xù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運轉,需經過投加石灰、純堿等化學藥劑對DTLRO濃水實行除硬處置,估計二級軟化出水總硬度200mg/L左右,此硬度可保證樹脂軟化系統(tǒng)穩(wěn)定的再生周期,提升系統(tǒng)運轉的經濟性。
砂濾:去除二級軟化出水的懸浮物、膠體等物質,保證后續(xù)系統(tǒng)進水的SS請求。
樹脂軟化:經砂濾過濾后的產水進入樹脂軟化系統(tǒng),對水中剩余的鈣、鎂實行深度去除,樹脂軟化出水總硬度可到達1mg/L以下,此工藝可防止高倍濃縮鈣、鎂等易結垢物質對系統(tǒng)形成影響。
DTRO系統(tǒng):對DTLRO濃水實行深度濃縮,DTRO濃水排放至MVR系統(tǒng),產水去DTLRO+DTRO混合產水池。
二級卷式RO:由于DTLRO和DTRO單元進水水質惡劣,產水TDS偏高,難以滿足回用水水質請求,因而采用二級卷式RO對DTLRO和DTRO的混合產水實行處置,以提升產水水質。二級卷式RO產水去RO混合產水池,濃水排至一級卷式RO濃水池再次處置。
MVR系統(tǒng):對DTRO系統(tǒng)的濃水實行蒸發(fā)結晶,得到結晶鹽。
3.3 水質預測結果
依據進出水水質、處置請求及各工藝設備理論脫除率,分離局部關鍵工藝段實驗研討,本文請求的污染物去除率水質預測如表3所示。
四、運轉費用預算
基于以上各工藝段物料均衡計算,得出各類輔料及公用工程耗費量,分離該企業(yè)現(xiàn)階段實踐采購價錢,本文選取技術運轉費用預算如表4所示。
五、結論
本設計應用大通道卷式膜技術進行粘膠纖維生產工業(yè)廢水處理,廢水回收應用率可到達95%以上的回收效果,對粘膠纖維生產廢水的脫鹽效果表現(xiàn)優(yōu)良,能夠到達97.3%的脫鹽率,產水水質能夠到達回用水水質各項指標請求。
以18000m3/d的中水處置及零排放工程為例,到達全面完成零排放目的。依照每生產1噸粘膠短纖維,外排60m3廢水核算,零排放運轉本錢6.44元/噸水,則每噸粘膠短纖維本錢增加386.40元。固然會造成企業(yè)生產運營本錢有一定增加,但是水資源回收應用及零排放能徹底處理廢水污染的問題,社會與環(huán)境效益顯著。