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江蘇銘盛環(huán)境

皮革加工及染色廢水處理工藝

文章出處:未知發(fā)表時間:2023-08-09 13:24:28

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  浙江某皮革廠的染色生產(chǎn)工藝包括浸灰、脫灰、軟化、浸酸、鞣制、復鞣、水洗、中和、染色、加脂等工序,生產(chǎn)過程中會使用鉻粉、石灰、硫化鈉、脫脂劑、脫灰劑、甲酸、染料等。這些原料和大量的動物油脂、膠原蛋白、動植物纖維隨著生產(chǎn)過程進入廢水中,廢水的色度、氨氮、硫化物和有機物濃度等均較高,且對生物有一定的毒性,處理難度較大。傳統(tǒng)物化+生化+物化處理工藝難以滿足COD、NH3-N的處理要求,無法達標排放。江蘇銘盛環(huán)境提出采用預曝氣脫硫脫氮一級物化沉淀→A-O工藝二級物化沉淀曝氣生物濾池組合工藝對該工業(yè)廢水處理,下面對廢水處理工藝進行詳細介紹。

  1、廢水的分類及水質(zhì)水量

  鞣制和復鞣生產(chǎn)工序中產(chǎn)生的含鉻廢水單獨收集并進行預處理,以保障一類污染物鉻在車間排放口達標排放。其他工序產(chǎn)生的廢水進行單獨收集為綜合廢水。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研及取樣檢測,廢水水量和主要水質(zhì)指標見表1。

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  2、設(shè)計思路及工藝流程

  該企業(yè)原有綜合工業(yè)廢水處理工藝為:一級物化反應(yīng)沉淀池厭氧池好氧池生化沉淀池二級物化沉淀池,為了去除原水中大量的硫化物和有機物,在一級物化反應(yīng)時加入了大量的硫酸亞鐵混凝劑,在除硫和有機物的同時帶入了大量的硫酸鹽到廢水中,在厭氧池中硫酸根被硫酸鹽還原菌還原為S2-,S2-對微生物具有毒性和抑制作用,降低厭氧處理系統(tǒng)的處理效率甚至導致其崩潰。大量的S2-進入好氧系統(tǒng)會被氧化而消耗溶解氧,導致好氧系統(tǒng)處理效降低。因原水中含有高濃度的有機物、氨氮并且受到硫化物的毒性抑制,采用常規(guī)的物化及生化工藝出水無法滿足《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標準》(GB30486-2013)2標準限值要求,出水COD、NH3-N無法達標。

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  本項目根據(jù)該類廢水的主要特征及其在實際運行中存在的問題,針對綜合廢水高硫化物、高COD、高氨氮的特點,提出預曝氣脫硫脫氮一級物化沉淀→A-O工藝二級物化沉淀曝氣生物濾池組合工藝對該類廢水進行處理。工藝從整體出發(fā):先采用預曝氣處理綜合廢水,曝氣強度控制在5m3/m2·h,一方面曝氣將廢水中NH3-N從廢水中吹脫,另一方面曝氣將廢水中S2-氧化為單質(zhì)SSO2,SO2從水中釋放,被除臭系統(tǒng)捕集,降低了S2-對生化系統(tǒng)的抑制作用,S2-NH3-N的大量去除會降低后續(xù)處理系統(tǒng)的負荷,提高處理效率;A-O工藝的厭氧段選用HABR復合厭氧反應(yīng)器,在池體上部安裝組合生物填料,下部放置粒狀生物載體,可顯著增加厭氧微生物濃度和增大微生物的空間分布,提高有有機物的降解效率;組合工藝末端采用曝氣生物濾池,其集生物處理和過濾于一體,具有較高的微生物活性,有機負荷低、出水水質(zhì)好,最終確保廢水達標排放。

  鑒于以上分析,本項目皮革廢水處理工藝流程見圖1。

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  3、工藝流程說明

 

  3.1 除鉻沉淀池

 

  含鉻廢水單獨收集經(jīng)除鉻沉淀池處理達標后排入綜合廢水調(diào)節(jié)池進行后續(xù)處理。除鉻沉淀池反應(yīng)池分為三格,在第一格加裝pH控制儀器控制加堿量,在第二格和第三格分別加裝混凝攪拌機和絮凝攪拌機,反應(yīng)有效時間30min。首先在反應(yīng)池第一格投加堿液將廢水pH調(diào)至8.5~10,使Cr3+生成Cr(OH)3沉淀,而后投加PACPAM進行絮凝反應(yīng)。

  3.2 預曝氣脫硫脫氮池

  預曝氣脫硫脫氮池尺寸為30.0×20.0×3.5m,有效容積V=2000m3,水力停留時間為11h,池體底部安裝φ260旋混曝氣盤,曝氣強度為5m3/m2·h,工程運行表明經(jīng)過預曝氣處理后NH3-N可降低至40mg/L左右,S2-可降低至4mg/L左右,氨氮去除率達到70%,S2-去除率達到80%。預曝氣脫硫脫氮池加蓋密封,吹脫出的NH3SO2H2S抽至除臭塔處理。

  3.3 一級物化沉淀池

  一級物化沉淀池采用平流式沉淀池,表面負荷取1.0m3/(m2·h),反應(yīng)池為分為兩格,第一個投加PAC,第二個投加PAM,反應(yīng)池分別加裝混凝攪拌機和絮凝攪拌機,反應(yīng)時間30min。

  3.4 A–O生化處理工藝

  廢水經(jīng)過一級物化處理后,各污染物的濃度仍然較高,COD濃度約為800~1200mg/L,NH3-N濃度為30~45mg/LTN濃度約為60~80mg/L,需要進一步進行處理。本項目中厭氧(A)部分選用HABR復合厭氧反應(yīng)池,厭氧反應(yīng)池的上部安裝組合生物填料,形成填料層,填料層層高2.5m,提高厭氧池的容積利用率,填料層下部裝有改性橡膠惰性載體,促使顆粒污泥的形成,提高處理效率。

  好氧段為活性污泥池,水力停留時間為20h,曝氣強度為7m3/m2·h,設(shè)計容積負荷為0.43kg[COD]/m3·d。調(diào)試穩(wěn)定運行時,出水COD約為140mg/L、NH3-N約為15mg/L。好氧段后設(shè)置生化污泥沉淀池,實現(xiàn)泥水分離和污泥回流。

  3.5 二級物化沉淀池

  二級物化沉淀池的目標主要是去除色度和COD,二級物化沉淀池尺寸為30.0×7.0×4.5m,沉淀池采用平流式沉淀池,表面負荷取0.97m3/(m2·h),反應(yīng)池為分為三格,第一格投加廣州市佳境水處理技術(shù)工程有限公司生產(chǎn)的WH-5有機混凝脫色劑,第二格投加PAC,第三格投加PAM。工

  3.6 曝氣生物濾池

  懸浮生物濾池尺寸為14×13.5×5.0m,有效容積為888m3,內(nèi)置生物陶粒460m3,填料層高度2.5m,濾速為1.0m/h,采用微孔曝氣管進行曝氣,曝氣強度4m3/m2·h。 

4、結(jié)論

該工程實際運行一段時間表明:

  (1)采用預曝氣脫硫脫氮工藝對皮革綜合廢水進行處理后,廢水中NH3-N可降低至40mg/L左右,S2-可降低至4mg/L左右,氨氮去除率達到70%,S2-去除率達到80%NH3-N、S2-被大量的去除,降低了對后續(xù)生化處理的毒性抑制作用和污染物處理負荷,保證了生化處理系統(tǒng)的處理效率。

  (2)對皮革生產(chǎn)產(chǎn)生的含鉻廢水進行單獨收集除鉻預處理后與皮革綜合廢水混合,再采用預曝氣脫硫脫氮一級物化沉淀→A-O工藝二級物化沉淀曝氣生物濾池組合工藝進行處理,出水COD降至80mg/L,NH3-N降至6mg/L,穩(wěn)定達到排放標準限值要求,該工藝運行穩(wěn)定可靠,運行成本約為6.9/噸,能有效地解決該類廢水CODNH3-N難以達標的問題,具有推廣使用價值。