隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的飛速開展,人民物質(zhì)生活水平越來越高,人們關(guān)于環(huán)境的維護(hù)認(rèn)識也在逐步加強(qiáng),同時國度關(guān)于化肥企業(yè)的環(huán)保監(jiān)察力度和處分也越來越嚴(yán)。為了維護(hù)我們的生存環(huán)境,讓化肥企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo),既能夠保證生產(chǎn),又能夠降低用水本錢,關(guān)于化肥企業(yè)生產(chǎn)過程產(chǎn)生的含鹽廢水實(shí)行處置就顯自得義嚴(yán)重。
一、項(xiàng)目概略
本項(xiàng)目為某化肥廠的廢水處置項(xiàng)目,設(shè)計廢水處置量為7m3/h,請求設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)才能能夠順應(yīng)40%-120%的進(jìn)料質(zhì)變化。
濃鹽水的成分如表1所示。
經(jīng)過上表能夠看出,廢水中陰離子氯離子,陽離子依據(jù)客戶提供的為鈉離子,依據(jù)分子量計算可知廢水中的氯化鈉含量約為2.1%,濃度低,銘盛環(huán)境結(jié)合多年的廢水處理經(jīng)驗(yàn),思索采用先濃縮后結(jié)晶工藝。表中顯現(xiàn)廢水中陽離子還含有鈣離子,在工藝設(shè)計時要思索設(shè)備結(jié)垢影響。另廢水中還會存在其它無機(jī)鹽成分,為了保證出鹽成分契合工業(yè)規(guī)范,需求在工藝設(shè)計中需求著重思索。
二、蒸發(fā)結(jié)晶工藝
經(jīng)過對濃鹽水的成分實(shí)行剖析,決議釆用先將濃鹽水實(shí)行濃縮,將廢水中的含鹽量進(jìn)步,然后進(jìn)入末效結(jié)晶系統(tǒng),繼續(xù)蒸發(fā)濃縮至飽和濃度,進(jìn)入別離系統(tǒng)和包裝系統(tǒng)。工藝流程框圖如圖1所示。
從工藝流程框圖中能夠看出,工藝流程為:進(jìn)料池?預(yù)熱器?效蒸發(fā)?二效蒸發(fā)?三效結(jié)晶?增稠器?離心機(jī)?包裝機(jī)。
設(shè)備的資料選擇至關(guān)重要,直接影響設(shè)備的運(yùn)用年限和牢靠性。思索到原料中氯離子關(guān)于不銹鋼的腐蝕嚴(yán)重,本設(shè)備的蒸發(fā)器板片和蒸發(fā)器換熱管選用TA1材質(zhì),其它的設(shè)備、管道、閥門等選用2205材質(zhì)。
2.1 設(shè)備工藝闡明
設(shè)備的熱源為蒸汽,物料首先經(jīng)過預(yù)熱器,將物料溫度提升至設(shè)計溫度,進(jìn)入一效蒸發(fā)器,一效蒸發(fā)器的熱源為蒸汽,對一效物料實(shí)行加熱,物料在一效別離器內(nèi)實(shí)行汽液別離,產(chǎn)生二次蒸汽,進(jìn)入二效蒸發(fā)器作為熱源加熱二效物料,物料在二效別離器內(nèi)實(shí)行汽液別離,產(chǎn)生二次蒸汽,進(jìn)入三效結(jié)晶蒸發(fā)器作為熱源加熱物料,物料在結(jié)晶器內(nèi)實(shí)行汽液別離,產(chǎn)生二次蒸汽進(jìn)入冷凝器冷卻。各效產(chǎn)生的冷凝水混合后進(jìn)入預(yù)熱器,對物料實(shí)行預(yù)熱,大大降低了預(yù)熱蒸汽用量。
本設(shè)備采用一效、二效板式蒸發(fā)器,三效管式蒸發(fā)器的管板分離的工藝方式,前期物料濃度低,采用板式蒸發(fā)器,能夠應(yīng)用板式蒸發(fā)器的高傳熱效率,快速將物料含鹽量提升。物料濃度提升,梗塞蒸發(fā)器可能性增加,因而三效結(jié)晶選用管式蒸發(fā)器,同時增加大流量強(qiáng)迫循環(huán)泵,使管式蒸發(fā)器中的物料流速到達(dá)2m/s以上,大大提升了傳熱效率。由于換熱管內(nèi)物料流速高,關(guān)于管內(nèi)結(jié)晶的鹽附著物也起到了一種沖刷作用,大大降低了管式蒸發(fā)器換熱管的結(jié)垢。
設(shè)備在各效別離器二次汽出口均增加一個二次別離器,并在別離器頂部增加絲網(wǎng)除沫器和清洗噴頭,大大提升了汽液別離率,根絕了霧沫夾帶現(xiàn)象的產(chǎn)生,二次冷凝水的回水規(guī)范遠(yuǎn)高于業(yè)主請求,可直接用于下一工藝段用水。
設(shè)備設(shè)置了一臺帶攪拌的增稠器,可包容物料量為5m3,在三效結(jié)晶器中物料到達(dá)飽和濃度時,可將物料打入增稠器中實(shí)行攪拌,在攪拌降溫過程中,結(jié)晶鹽逐步增長,到達(dá)出料離心請求。此種工藝降低了卻晶器中存儲物料的濃度,將其晶體生長過程轉(zhuǎn)移,降低了卻晶器和蒸發(fā)器的結(jié)垢和阻塞可能性。
2.2 設(shè)備物料工藝流程
設(shè)備物料貯存在設(shè)備下方的原料池中,進(jìn)過自吸泵將物料打入一級預(yù)熱器,在一級預(yù)熱器中經(jīng)過預(yù)熱后進(jìn)入二級預(yù)熱器,由蒸汽加熱后進(jìn)入一效蒸發(fā)器,一效蒸發(fā)器是板式升膜蒸發(fā)器,物料經(jīng)過加熱后進(jìn)入一效別離器,物料沸騰,一次濃縮液體從一效別離器底部進(jìn)入一效物料循環(huán)泵,實(shí)行自循環(huán)和出料進(jìn)入二效蒸發(fā)器。二效蒸發(fā)器同樣采用板式升膜蒸發(fā)器,物料在二效蒸發(fā)器中完成和一效相同的加熱過程,進(jìn)入二效別離器中實(shí)行沸騰汽液別離,二次濃縮的物料由二效別離器底部進(jìn)入二效物料循環(huán)泵,自循環(huán)同時往三效結(jié)晶進(jìn)料。物料在三效管式蒸發(fā)器內(nèi)加熱,加熱后的物料進(jìn)入三效結(jié)晶器內(nèi)沸騰汽液別離,實(shí)行物料濃縮。三效結(jié)晶設(shè)置大流量軸流泵,實(shí)行強(qiáng)迫循環(huán),使物料不時蒸發(fā)濃縮,直至到達(dá)飽和濃度。物料到達(dá)飽和濃度或高于飽和濃度時,開啟結(jié)晶出料泵,將物料打到攪拌增稠器中實(shí)行,物料晶體在增稠器中進(jìn)一步生長后,進(jìn)入離心機(jī)實(shí)行固液別離,別離出的母液打回三效結(jié)晶器繼續(xù)蒸發(fā)結(jié)晶,固體進(jìn)入自動包裝機(jī),打包外賣。
2.3 設(shè)備蒸汽工藝流程
設(shè)備熱源為廠區(qū)提供的蒸汽,初始蒸汽壓力為1.3MPa,經(jīng)過設(shè)備前置的蒸汽減壓閥后,蒸汽壓力降至0.5MPao蒸汽分兩路,一路進(jìn)入預(yù)熱器,作為預(yù)熱器熱源對物料就行預(yù)熱,一路進(jìn)入一效蒸發(fā)器,加熱一效物料,一效別離器產(chǎn)生的二次蒸汽進(jìn)入二效蒸發(fā)器,加熱二效物料,二效別離器產(chǎn)生的二次蒸汽進(jìn)入結(jié)晶換熱器,加熱三效物料至飽和濃度。結(jié)晶器產(chǎn)生的二次蒸汽進(jìn)入冷凝器,冷卻成冷凝水外排。
2.4 設(shè)備冷凝水工藝流程
一效蒸發(fā)器的熱源為鍋爐過來的蒸汽,其冷凝水溫度高且純潔,進(jìn)過一級預(yù)熱器的二段后,由泵送回鍋爐重新應(yīng)用。二效蒸發(fā)器、三效結(jié)晶器和冷凝器產(chǎn)生的冷凝水,經(jīng)過集合后進(jìn)入一級預(yù)熱器的一段,實(shí)行余熱回收,后匯入冷凝水罐由冷凝水泵外送至其它工藝段運(yùn)用,做到冷凝水的回收應(yīng)用。二效和三效冷凝水由一個冷凝水罐實(shí)行搜集,冷凝水進(jìn)入冷凝水罐前都有一段U型管,其作用是實(shí)行動態(tài)液封,保證系統(tǒng)內(nèi)的真空不被突破。
三、主要配套設(shè)備
3.1 蒸發(fā)器
a、一效蒸發(fā)器采用板式升膜蒸發(fā)器,板片材質(zhì)TA1,板片采用人字形波紋,物料在流道內(nèi)產(chǎn)生猛烈湍流,傳熱效率。
b、二效蒸發(fā)器采用板式升膜蒸發(fā)器,板片材質(zhì)TA1,板片采用人字形波紋,物料在流道內(nèi)產(chǎn)生猛烈湍流,傳熱效率。
c、三效蒸發(fā)器采用管式蒸發(fā)器,換熱管材質(zhì)TA1,換熱管直徑038nun,管式蒸發(fā)器蒸汽采用散布設(shè)備和折流板,使蒸汽平均散布到每一根換熱管外壁,設(shè)置折流板增加蒸汽與換熱管的換熱時間,使蒸汽充沛加熱換熱管,繼而充沛加熱換熱管內(nèi)的物料,增加蒸汽的應(yīng)用率,保證蒸發(fā)器的加熱溫度穩(wěn)定。
3.2 別離器
別離器直徑02300mm,高度3000mm,材質(zhì)2205雙相不銹鋼,二次蒸汽出口設(shè)置二次別離罐,別離器設(shè)置電容液位計,液位察看視鏡,氣相壓力和溫度傳感器。
3.3 結(jié)晶器
結(jié)晶器采用FC型結(jié)晶器,直徑03000mm,高度7500mm,材質(zhì)2205雙相不銹鋼,二次蒸汽出口設(shè)置二次別離罐,結(jié)晶器設(shè)置雷達(dá)液位計,液位察看視鏡,氣相壓力和溫度傳感器,真空度自動調(diào)理閥。
3.4 冷凝器
冷凝器釆用板式冷凝器,板片材質(zhì)TA1,蒸汽進(jìn)口設(shè)置壓力傳感器,連鎖控制真空泵、冷卻塔水、結(jié)晶器真空調(diào)理閥等。
四、調(diào)試及總結(jié)
設(shè)備調(diào)試過程順利,由于物料初始濃渡過低,連續(xù)開機(jī)72小時后,開啟出料泵至增稠器,繼而由增稠器出料至離心機(jī)實(shí)行固液別離,得到結(jié)晶鹽固體,至包裝機(jī)實(shí)行包裝。
經(jīng)測定:
(1)離心機(jī)別離出的晶體鹽含水量W5%,出鹽規(guī)范契合GB/T5462-2015《工業(yè)鹽》中的請求;
(2)蒸發(fā)冷凝液電導(dǎo)率=300us/cm,契合甲方回用水請求;
(3)蒸發(fā)冷凝液中C1含量^100mg/L,契合甲方回用水請求;
該化肥廠屬于煤化工企業(yè),在國度加大環(huán)保監(jiān)察力度的環(huán)境下,廢水零排放曾經(jīng)是各化工廠的規(guī)范請求。本項(xiàng)目的濃鹽水蒸發(fā)結(jié)晶項(xiàng)目,是煤化工企業(yè)高鹽廢水初次采用管板分離的蒸發(fā)結(jié)晶工藝,不只證明了管板分離的蒸發(fā)結(jié)晶工藝的勝利,同時對整個工業(yè)廢水處理行業(yè)具有指導(dǎo)性作用。